原礦采用三段開路碎礦、一段磨礦流程,錫重選采用三段磨礦、三段搖床選別、次精礦集中復(fù)選、溢流單獨處理流程:脫雜硫化物回收銅硫金采用一次粗選、一次掃選、三次精選的混合復(fù)選工藝。
采用破碎設(shè)備,改造原礦制備流程,實施多碎少磨,以碎代磨網(wǎng)狀礦選礦廠原理設(shè)計處理大陡山網(wǎng)狀礦,選前設(shè)有復(fù)雜的破碎系統(tǒng)和重介質(zhì)脫廢系統(tǒng)。1992年后,選礦廠幾經(jīng)改造,逐步形成了現(xiàn)在處理錫石多金屬氧硫混合礦、殘渣礦、渣子礦等多個礦種,生產(chǎn)規(guī)模為日處理1300t的重選廠。
該廠原礦制備作業(yè)原始采用PEF顎式破碎機一次粗碎、兩次中細(xì)碎,3臺中1500mm×3000mm棒磨機作為一段磨礦的工藝流程。存在問題是礦石破碎最終產(chǎn)品粒度粗,+80mm產(chǎn)率10%,導(dǎo)致一段磨礦機人磨礦石粒粗、處理能力低,磨礦技術(shù)效率低,磨不細(xì)及過粉碎同時存在,因此原礦制備流程的技術(shù)改造勢在必行。
由于碎礦的效率高,而磨礦的效率低,作為選礦錢的礦料破碎,增大破碎任務(wù)而減小效率低的磨礦任務(wù)是實施多碎少磨、以碎代磨的技術(shù)實質(zhì)。
在充分論證的基礎(chǔ)上,決定技術(shù)改造的基本方式是采用具有世界技術(shù)高水平的GP100圓錐破碎機代替兩臺PEF250mm×400mm和1臺PEF150mm×750mm顎式破碎機,靠設(shè)備優(yōu)越的技術(shù)性能來確保產(chǎn)品粒度。2004年3月投資90多萬元安裝1臺GP100M圓錐破碎機作為中碎設(shè)備,2007年1月又投資安裝1臺GP100MF圓錐破碎機作為細(xì)碎設(shè)備。
GP100系列圓錐破碎機具有以下特點:
1、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠、調(diào)節(jié)維修方便,產(chǎn)品粒度均勻,襯板損耗小;
2、處理能力大、破碎效率高,可以擠滿給礦,滿腔破碎;
3、設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小。
為了保證圓錐破碎機的給礦量,包括控制更大粒度,減少排泥量及排除雜物。具體改造方案是:
1、保持碎礦機錢的篩分洗礦作業(yè),減少破碎給礦含泥量,為順利排礦合減少粉塵創(chuàng)造條件;
2、保留PEF250mm×400mm顎式破碎機作二次碎礦,排礦粒度控制在85mm以下;
3、將直線振動篩改為雙層,上層條篩間距50mm,下層中22mm的有眼篩板。上層條篩篩上產(chǎn)品進(jìn)入PEF250mm成400mm顎式破碎機,下層有眼篩板上產(chǎn)品進(jìn)入GP100M圓錐破碎機。
4、堅持在皮帶運輸及上使用電磁除鐵裝置,減少異物引起的故障。
經(jīng)過原礦制備系統(tǒng)的改造,碎礦最終產(chǎn)品粒度從35mm下降到25mm,實現(xiàn)了多碎少磨,以碎代磨,細(xì)碎入磨。由于一段磨礦入磨粒度的降低,擴大了一段磨礦處理能力。
2007年1月23日實際生產(chǎn)流程考查測定,2臺磨機合計處理能力由44.12t/h提高到51.00t/11,處理氧化礦能力提高了15.6%。磨礦產(chǎn)品粒度-1.2mm達(dá)到92.74%,磨機技術(shù)效率達(dá)79.87%,碎礦系統(tǒng)改造取得了好的結(jié)果。